Sciences - Astronomie
Observatoire Andromède partie 1 site perso de Jean-Claude - CHRONOLOGIE

CHRONOLOGIE :

02 avril 1997 : télescope Schmidt-Cassegrain CELESTRON C11 et monture LOSMANDY G11.

25 août 1998 : commande de la coupole et du pied colonne pour la monture Losmandy G11.

Octobre 1998 : préparation de l'emplacement de la coupole et coulage de la base en béton armé du pied pour la monture Losmandy G11.

24 novembre 1998 : livraison de la coupole et du pied colonne monture Losmandy G11.

24 et 25 novembre 1998 : montage de la coupole.

Décembre 1998 : mise en place du pied colonne monture Losmandy G11 et des pavés autobloquants, d'un tapis de sol à l'intérieur de la coupole.

Juillet 1999 : début des observations visuelles du Soleil de la Lune.


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Longue interruption astronomique pour diverses raisons !!!!!!!

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Année 2008


Le lundi 06 octobre 2008 :
Je décide de motoriser, automatiser et informatiser ma coupole INACO de 2.40m.
Je prends contact avec un artisan pour la confection des crémaillères.

Le mercredi 08 octobre 2008 :
L'artisan passe la commande de 4 crémaillères droites en module M3 hauteur : 30mm, largeur(épaisseur): 25mm, longueur : 2 m.
Il faut cintrer les 4 crémaillères !
L'artisan a dû sous-traiter le cintrage chez un autre artisan qui dispose d'une
cintreuse !

Le jeudi 16 octobre 2008 l'étude est terminée.

Le vendredi 17 octobre 2008 reçu le Dome Tracker.

Le mercredi 29 octobre 2008 reçu le moto-réducteur et le variateur de fréquence du Dôme.

Le jeudi 30 octobre 2008 reçu l'émetteur et récepteur Velleman.

Le vendredi 31 octobre 2008 reçu le moto-réducteur du Cimier.

Le dimanche 02 novembre 2008 début de la confection du coffret "télécommande du cimier".

Le lundi 10 novembre 2008 branchement câble sortie Dome Tracker sur l'émetteur RF K8059 Velleman.

Le mardi 11 novembre 2008 le coffret "télécommande du cimier" est terminé.

Le mercredi 19 novembre 2008 :
- Le premier artisan a dû enlever 2mm à la fraiseuse pour pouvoir passer les 4 crémaillères droites épaisseur 23mm dans la cintreuse !

Le jeudi 27 novembre 2008 :
- le perçage des trous de fixation crémaillères sont fait.
Les 4 crémaillères sont parées à être cintré !

Le jeudi 04 décembre 2008 :
L'artisan vient avec la crémaillère N°1 cintrée.
Le cintrage n'est pas bon. Il est trop grand.
Recalcul du rayon de cintrage.

Le mercredi 24 décembre 2008 :
L'artisan vient avec la crémaillère N°1 pour vérifier le cintrage .
Le cintrage est correct !






Année 2009

Premier semestre

Le mardi 03 mars 2009 :
L'artisan vient avec les crémaillères N°2, N°3 et le pignon d'entraînement diamètre 70mm M3 27 dents.
- montage des crémaillères N°1 et N°2.
- chaque crémaillère est fixée par 6 vis filetées (tête de vis de 13mm) et 6 entretoises de 17mm.
Pour la fixation des crémaillères (et éviter une crise de nerfs):
L'astuce et de pouvoir facilement mettre l'écrou sur la vis filetée (on travail en aveugle et il n'y a pas beaucoup de place derrière,juste un doigt pour passer l'écrou) on met de la graisse au bout de son doigt on met la rondelle dentellée et on refait pareil avec l'écrou.
Nota : les entretoises de fixation des crémaillères font 17mm (à l'origine elles étaient calculées pour 20mm).
- essais du support du moto-réducteur.
- scellement au ciment du support du moto-réducteur.

Le mercredi 04 mars 2009 :
- essais en atelier du moto-réducteur et du variateur de fréquence.
Cela fonctionne dans un sens de marche en mode "RUN" sur le variateur de fréquence.

Le jeudi 05 mars 2009 :
Par téléphone Alpes Motorisations règle le variateur de fréquence en mode "Entrées logiques" et divers paramètres.
- essais dans les deux sens de marche avec la raquette de commande manuelle.
Les essais sont concluants.

Le vendredi 06 mars 2009 :
L'artisan vient avec la crémaillère N°4.
- montage des crémaillères N°3 et N°4.
- réglages du support du moto-réducteur.
- essais du moto-réducteur (blocage de la coupole).
- cherche de panne :
- démontage de l'entrée de la porte de la coupole pour accès aux roulements.
- les fixations des crémaillères butent sur les cages des roulements.
- modifications à apporter :
- descendre de 25mm les crémaillères.
- démontage des crémaillères.
- perçage et remontage des crémaillères.

Le mardi 10 mars 2009 :
- démontage du moto-réducteur de son support.
- faire une entaille dans la base de la coupole pour que le pignon d'entraînement puisse tourner librement lorsqu'il est débrayé.
- remontage du moto-réducteur sur son support.
- essais du moto-réducteur dans les deux sens.
Résultats des essais :
- Il faut descendre légèrement la crémaillère N°3 sur les deux dernières vis de fixation de quelques millimètres pour la mettre à niveau avec la crémaillère N°4.

Le mercredi 11 mars 2009 :
- essais en atelier du coffret de commande du coffret "télécommande du cimier" avec le moto-réducteur en mode "shunt" dans les deux sens de marche. Les essais sont concluants.
L'artisan vient prendre des mesures pour la confection des supports de fixation (fixe et mobile) du capteur inductif de reset et de l'encodeur de position de la coupole.
Il prend également des mesures pour la confection du support du moto-réducteur du cimier.

Le vendredi 13 mars 2009 :
L'artisan vient prendre des mesures complémentaires pour le support (fixe et mobile) du capteur inductif de reset.

Le samedi 14 mars 2009 :
- descendu légèrement les crémaillères N°3 et N°4 (l'engrenage du pignon ne prend pas sur la crémaillère).
- essais du moto-réducteur dans les deux sens de marche.
- descendu légèrement les crémaillères N°1 et N°2 (l'engrenage du pignon ne prend pas sur la crémaillère).
- essais du moto-réducteur dans les deux sens de marche. Les essais sont concluants.
- bouchage des trous des anciennes fixations des crémaillères.
- essais du moto-réducteur dans les deux sens de marche (pour voir si la pâte ne gêne pas au niveau des cages des roulements).
Les essais sont concluants.
La motorisation dans les deux sens de marche du dôme de la coupole est déclarée opérationnelle.

Le mercredi 18 mars 2009 :
- mise en place de la gaine équipée câbles Ethernet catégorie 5e/Téléphone longueur 20 m dans le jardin vers la coupole.
- installation dans le jardin d'une boite de dérivation (pour raccorder et prolonger les câbles Ethernet catégorie 5e/Téléphone).
- mise en place de la gaine équipée câbles Ethernet catégorie 5e/Téléphone longueur 8 m de la boite de dérivation du jardin vers la maison via l'égout.

Le vendredi 20 mars 2009 :
- passage de la gaine équipée câbles Ethernet catégorie 5e/Téléphone sous la coupole et sortie à la base du pied colonne du télescope.
- passage de la gaine équipée câble RS232 du Sentinel sous la coupole et sortie à la base du pied colonne du télescope et de l'autre côté sortie à la base du piquet du détecteur Sentinel.
- creuser un trou pour le piquet support du détecteur Sentinel.
- enfoncer le piquet support du détecteur Sentinel.


Le samedi 21 mars 2009 :
L'artisan vient avec le support du moto-réducteur du cimier, il prend des mesures.
Il livre le support rotatif en bout d'arbre du moto-réducteur du dôme.

Le dimanche 22 mars 2009 :
- nettoyage de l'intérieur de la coupole.
- remise en place du tapis de sol.
- peinture de toutes les vis du dôme à l'antirouille noir.
- peinture des crémaillères à l'antirouille noir.
- graissage des roulements par la trappe de visite porte d'entrée.
- graissage des crémaillères.
- graissage du pignon du moto-réducteur du dôme.
- essais du moto-réducteur du dôme dans les deux sens de marche.

Le lundi 23 mars 2009 :
- confection d'un meuble à la base du pied colonne du télescope.
- essais du moto-réducteur du dôme dans les deux sens de marche.

Le mardi 24 mars 2009 :
L'artisan vient avec le support complet (fixe et mobile) du capteur inductif de reset.

Le jeudi 26 mars 2009 :
- branchement éclairage: 1 blanc et 2 rouges.
- branchement premier bloc de 5 prises de courant.
- montage support des 2 batteries.
- installation de 2 batteries 12V 36AH.

Le vendredi 27 mars 2009 :
- branchement deuxième et troisième bloc de 7 prises de courant chacun.
- fixation prise de courant alimentation générale.
- montage du coffret commande moto-réducteur du cimier.

Le samedi 28 mars 2009 :
- montage des 2 supports fin de course du cimier.
- essais à la manivelle du cimier :
- blocage du cimier.
- recherche de la panne avec l'artisan.

Le jeudi 02 avril 2009:
- perçage du trou dans le meuble pied télescope pour passage des câbles Ethernet catégorie 5e/Téléphone/Sentinel.
- modification fixation pour le montage des 2 supports fin de course du cimier.
- peinture antirouille noire des barres antisoulèvement du cimier.

Le vendredi 03 avril 2009 :
- l'artisan vient avec le support du moto-réducteur du cimier.
- fixation du support du moto-réducteur du cimier.
- l'artisan prends des mesures pour confection du manchon pour raccorder la tige d'entraînement du moto-réducteur du cimier.
- l'artisan revient avec le manchon.
- montage du manchon.
- essais du moto-réducteur du cimier en AV et en AR (avec un shunt dans le coffret). Tout est OK.

Le samedi 04 avril 2009 :
- fixation du câble fin de course AV avec de la colle à l'intérieur de la coupole.
- essais en manuel avec les boutons AV (vert) et AR (bleu).
le cimier s'ouvre en 1mn10s.
le cimier se ferme en 1mn10s.
- les fin de course ne fonctionnent pas.
- permutation des câbles fin de course à l'intérieur du coffret.
- essais en manuel tout est OK.
- réglage du récepteur RF VM109 :
CH1 (5 clignotements)----- Temporisation 1mn (bleu AR).
CH2 (5 clignotements)----- Temporisation 1mn (vert AV).
Ce qui était à prévoir le cimier n'a pas le temps de se fermer ou s'ouvrir complètement (manque 10 secondes).
Il faudra régler la temporisation sur 5mn (6 clignotements).

Le jeudi 23 avril 2009 :
- fixation du câble fin de course AR avec de la colle à l'intérieur de la coupole.
- essais en mode manuel du cimier en ouverture et fermeture. Tout est OK.

Le jeudi 30 avril 2009 :
- branchement et raccordement des câbles Ethernet et téléphone de la maison à la coupole.
- essais conductivité des câbles. Tout est OK.

Le dimanche 03 mai 2009 :
- installation d'une goulotte pour passage des câbles du moto-réducteur du dôme vers le pied du télescope.
- branchement de la prise de téléphone.
- essais rotation du dôme. Tout est OK.

Le lundi 04 mai 2009 :
- l'artisan viens prendre des mesures pour confection du support du codeur de position du dôme.

Le vendredi 15 mai 2009 :
- l'artisan viens avec le support du codeur de position du dôme.
Il prend des mesures complémentaires pour le terminer.

Le samedi 16 mai 2009 :
- l'artisan viens avec le support du codeur de position du dôme.

Le lundi 18 mai 2009 :
- mise en place du support du codeur de position.
- le support exerce une traction mécanique, le codeur de position s'est ouvert !
Remède :
pour éviter les tractions mécaniques, je coupe le support en 2 parties qui seront reliées par des vis.
- essais concluants.

Le mardi 19 mai 2009 :
- mise en place de 2 équerres sur le support du codeur de position pour pouvoir fixer la protection du codeur de position.
- confection de la protection en bois du codeur de position.
- confection et mise en place d'un caoutchouc de protection pour la pluie en haut de la porte d'entrée.

Le lundi 25 mai 2009 :
- confection et branchement des câbles reliant le codeur de position et le capteur inductif (reset).

le lundi 01 juin 2009 :
- mise en place des câbles reliant le codeur de position et le capteur inductif (reset).
- mise en place du boitier Dome Tracker.
- mise en place du hub Ethernet 8 départs 1 Gigabits.

Le vendredi 05 juin 2009 :
- essais de la rotation du dôme en mode Test Dôme avec l'ordinateur portable.
Cela tourne dans les deux sens.
Comme je m'y attendais le capteur de position ne fonctionne pas !
Je commande donc un nouveau capteur de position (délais une semaine pour le recevoir).
- réglage du récepteur RF VM109 :
CH1 (6 clignotements)----- Temporisation 5mn (bleu AR).
CH2 (6 clignotements)----- Temporisation 5mn (vert AV).
- essais du cimier en ouverture et en fermeture, tout est ok.
Le cimier s'ouvre en 1mn10s.
Le cimier se ferme en 1mn10s.
- mise en place du déshumidificateur car l'humidité à l'intérieur de la coupole est de 85%.
Après la mise en marche au bout de 30 minutes l'humidité est redescendue à 55%.
Les batteries alimentant le cimier sont à 12 volts.

Le vendredi 12 juin 2009 :
- je reçois le nouveau capteur de position.

Le mercredi 17 juin 2009 :
- l'artisan viens avec son catalogue pour que je choisisse un petit accouplement pour mettre entre la sortie de l'axe du capteur de position et la sortie de l'arbre du moto-réducteur du dôme.
Cela va éviter les contraintes mécaniques sur le capteur de position.

Le vendredi 20 juin 2009 :
- ouverture d'une tranchée longueur 14 m pour déposer un câble électrique 220 volts pour alimenter en permanence la coupole INACO 2.40 m.
- dépose du câble.
- fermeture de la tranchée.
- branchement électrique du câble.
- essais OK.

Le dimanche 21 juin 2009 :
- mise en place et branchements des câbles Ethernet catégorie 5e/Téléphone longueur 14 m de la boite de dérivation intérieur de la maison vers le routeur et dispatching du réseau informatique dans le bureau.
- essais OK.
Je peux donc maintenant contrôler à distance(42m)la coupole INACO 2.40 m et l'équipement par le réseau filaire intérieur 1 Gigabits.
Un PC portable à l'intérieur de la coupole et un autre dans le bureau qui sert de centre de contrôle.

Le mardi 30 juin 2009 :
- fixation d'une plaque support sur le haut du piquet pour supporter le capteur Sentinel et l'anémomètre-girouette.
- fixation du capteur Sentinel et de l'anémomètre-girouette sur la plaque.
- Branchement des câbles de l'anémomètre-girouette et du capteur Sentinel.

Année 2009

Deuxième semestre


Le mercredi 01 juillet 2009 :
- recharge des deux batteries du cimier.

Le jeudi 02 juillet 2009 :
- scellement du piquet Sentinel par deux brouettes de bêton.
- mis un drainage permanent sur le déshumidificateur.
- batteries du cimier rechargées, essais OK.

Le lundi 06 juillet 2009 :
- l'artisan viens avec l'accouplement.
Pour adapter l'accouplement à la sortie du manchon, un petit arbre à était confectionné pour le raccordement manchon/accouplement.
- mise en place de l'accouplement et du codeur de position.
- essais de la rotation du dôme dans les deux sens, tout est OK (il n'y a plus de contraintes mécaniques sur le codeur de position).

Le mardi 14 juillet 2009 :
- essais de la rotation du dôme en mode Test Dôme avec l'ordinateur portable.
Le nouveau capteur de position fonctionne !
Cela tourne dans les deux sens.
- essais de fonctionnement du cimier tout est OK !
- mise en place d'une gaine de protection du câble sur le piquet du Sentinel.
- mise en peinture (retouches diverses) à l'intérieur de la coupole.

Le mercredi 15 juillet 2009 :
- Les dominos servant à relier le codeur de position et le capteur de Reset sont protégés dans un petit boitier en aluminium rouge.
- mis en place des 4 pics anti-oiseaux sur le capteur du Sentinel.
- peinture du piquet du Sentinel.

Le jeudi 16 juillet 2009 :
- orientation cardinale (Nord-Sud-Est-Ouest) de l'anémomètre-girouette et du capteur Sentinel.
- inclinaison du capteur sentinel au Sud.
- nettoyage de l'intérieur de la coupole.
La coupole INACO 2.40m est prête à recevoir la monture G11 et son tube C11 ansi que les instruments divers !

Le dimanche 19 juillet 2009 :
- mise en place de la monture Losmandy G11 sur la colonne.
- mise en place du tube Celestron C11.
- mise en place de la lunette-guide Astrophysics 80/1200mm.
- équilibrage de l'ensemble.

Le lundi 20 juillet 2009 :
- mise en place des instruments divers.

Le mardi 21 juillet 2009:
- branchement des instruments divers.

Le jeudi 23 juillet 2009 :
- mise en place de la jauge de pluie (pluviomètre) WS 9004 La Crosse Technology sur le support du Sentinel.
- mise à poste fixe dans le bureau de la base WS 9004 pluviomètre La Crosse Technology.
- mise en place dans la coupole d'un transmetteur extérieur de température et d’humidité (TX29 DTH IT+) La Crosse Technology.
- mise à poste fixe dans le bureau de la base station météo WS 9040 La Crosse Technology.

Le mercredi 19 août 2009 :
- je constate en manoeuvrant la monture G11 que les contre-poids (2kg+1kg) à l'avant du C11 touchent légèrement le servo-moteur DEC !
- je constate que dans certaines positions la lunette-guide AP touche le la coupole !
Remèdes :
1) - Il faut descendre la lunette-guide AP comme elle est déjà en butée arrière !
Je décide donc de changer la platine de dessus du C11 par une nouvelle plus longue pour un C14 !
Je la commande par téléphone chez Optique et Vision !
2) - J'ai meuler les angles du deuxième poids de 2kg pour permettre le passage du servo-moteur DEC !

Le samedi 22 août 2009 :
- je reçois la platine C14 !

Le dimanche 23 août 2009 :
- je démonte la platine de dessus du C11.
- je perce et fraise deux trous dans la platine C14 et je l'installe sur le C11.
- la lunette-guide AP peut donc descendre, elle ne touche plus la coupole !
Il faut donc rééquilibrer l'ensemble et installer 3 poids de 2kg soit un total de 6 kg pour compenser la descente de la lunette-guide AP !
- mise en peinture noire des poids de 2kg.
NOTA : Poids du tube C11 tout équipé pour avec les CP à l'avant : 25.750 kg.
Il reste à ajouter :
- sur le C11 : APN Canon 350D ou DMK 041AU02.AS ou caméra CCD Synonyme KAF 400
- sur la lunette-guide AP : Webcam Philips SPC900 ou caméra SBIG ST4

Je commence à être limite au niveau de la charge maxi (27 kg) !

Le mardi 01 septembre 2009 :
- installation du support de l'étoile artificielle "Pierre Astro"

Le mardi 22 septembre 2009 :
- commande :
- alimentation 220V-18V specifique pour Gemini L4
- GPS Garmin 18 PC
- viseur polaire pour Losmandy G11 ( modèle réticule années 2005-2030 )
- support chercheur adapté Losmandy avec anneaux pour laser vert
- sabot RDFS Losmandy pour fixation du support chercheur laser vert

Le mercredi 23 septembre 2009 :
- le déshumidificateur ne fonctionne plus l'hygrométrie reste à 70%-75%

Le jeudi 24 septembre 2009 :
- achat d'un nouveau déshumidificateur EQUATION 10L MDT10DMN3
- achat d'un petit radiateur soufflant Marque AURORA de 2000W
- mise en place des appareils

Le vendredi 25 septembre 2009 :
- ce matin à 10 heures:
- à l'intérieur de la coupole : hygrométrie 98% & température 8.5°C
- à l'extérieur d'après la météo : hygrométrie 100% & température 12°C
( point de rosée 12°C )
- condensation sur tout le matériel
- démarrage du déshumidificateur EQUATION 10L MDT10DMN3
- démarrage du radiateur soufflant Marque AURORA de 2000W position 7 sur 7
- au bout de 2 heures de fonctionnement hygrométrie 52% & température 24°C
- je stoppe donc le chauffage
- commande d'un 2ème transmetteur extérieur de température et d’humidité (TX29 DTH IT+)
- commande d'un VMC SOLAR VENT INOX avec veilleuse intégrée
- reçu commande :
- alimentation 220V-18V specifique pour Gemini L4
- GPS Garmin 18 PC
- viseur polaire pour Losmandy G11 ( modèle réticule années 2005-2030 )
- support chercheur adapté Losmandy avec anneaux pour laser vert
- sabot RDFS Losmandy pour fixation du support chercheur laser vert

Le samedi 26 septembre 2009 :
- ce matin à 7 heures (brouillard):
- à l'intérieur de la coupole : hygrométrie 80% & température 9.5°C
- à l'extérieur d'après la météo : hygrométrie 95% & température 7°C
( point de rosée 6.5°C )
- de condensation sur le matériel.
- démarrage du radiateur soufflant Marque AURORA de 2000W position 7 sur 7
- au bout de 2 heures de fonctionnement hygrométrie 50% & température 24°C
- je stoppe donc le chauffage
- essais concluants
- je vais installer un programmateur sur le radiateur soufflant pour qu'il fonctionne de minuit à 3 heures du matin pour aider le déshumidificateur pendant les périodes froides, plus l'installation du VMC SOLAR VENT INOX avec veilleuse intégrée, cela devrait résoudre le de la condensation et humidité.

Le mardi 29 septembre 2009 :
- reçu ce matin le 2ème transmetteur extérieur de température et d’humidité (TX29 DTH IT+).
- installation sur le piquet support de l'instrumentation ( Transmetteur TX29 DTH IT+ Sentinel, Pluviomètre, Anémomètre-Girouette ).
Les transmetteurs sont répartie de la façon suivante :
- coupole (intérieur): premier transmetteur extérieur de température et d’humidité (TX29 DTH IT+) réglé sur CH 1
- piquet support de l'instrumentation ( Transmetteur TX29 DTH IT+, Sentinel, Pluviomètre, Anémomètre-Girouette ) : deuxième transmetteur extérieur de température et d’humidité (TX29 DTH IT+) réglé sur CH 2

Le mercredi 30 septembre 2009 :
- reçu ce matin le VMC SOLAR VENT INOX avec veilleuse intégrée

Le vendredi 02 octobre 2009 :
- installation du VMC SOLAR VENT INOX avec veilleuse intégrée sur la coupole

Le dimanche 04 octobre 2009 :
- relevés météorologiques :
cette nuit à 00h30 :
- à l'intérieur de la coupole : hygrométrie 68% & température 16.1°C
- à l'extérieur : hygrométrie 89% & température 13.4°C
- installation de 2 programmateurs mécaniques sur le déshumidificateur et le radiateur/ventilateur soufflant Marque EWT de 1000W-2000W
Le fonctionnement du déshumidificateur contrôlé par l'ajout d'un programmateur mécanique.
Réglages période automne :
- de 05h00 à 12h00
- de 18h00 à 24h00
Le déshumidificateur est aider par un radiateur/ventilateur soufflant Marque EWT de 1000W-2000W position 8 sur 8 contrôlé par l'ajout d'un programmateur mécanique.
Réglages période automne :
- de 05h00 à 06h00
- de 18h00 à 19h00

Le jeudi 15 octobre 2009 :
- mise en place sous la coupole d'un tuyaux de vidange du déshumidificateur EQUATION 10L MDT10DMN3
- creusage et cimentage d'un puisard sur le devant de la coupole pour évacuation des eaux du déshumidificateur EQUATION 10L MDT10DMN3

Le mardi 10 novembre 2009 :
- mise en place d'un détecteur de fumée marque KIDDE modèle 29-FR

Le dimanche 20 décembre 2009 :
- reçu la boite à flat du C11 confectionnée par mon copain
Année 2010

Premier semestre


Le lundi 08 février 2010 :
- reçu l'araignée de mise au point de la lunette-guide Astrophysic confectionnée par mon copain

Le dimanche 14 février 2010 :
- reçu l'araignée de mise au point du C11 confectionnée par mon copain

Le dimanche 21 mars 2010 :
- montage du moteur de mise au point de la lunette-guide Astrophysics avec l'aide de mon copain

Le vendredi 16 avril 2010 :
- envoi du C11 chez Optique & Vision pour le modifié avec le système HyperStar III de Starizona

Le vendredi 23 avril 2010 :
- montage du KIT NS OVISION N° 10403009 sur la G11 avec l'aide de mon copain

Le Vendredi 14 mai 2010 :
- remplacement des 2 batteries 12V 36AH (elles sont HS) par 2 batteries 12V 50AH
- essais en mode manuel du cimier en ouverture et fermeture ===> OK

Le Lundi 17 mai 2010 :
- reçu de chez Optique & Vision le C11 modifié HyperStar III
- installation du C11 dans la coupole

Le Jeudi 20 mai 2010 :
- équilibrage de l'ensemble G11-C11
- vérifications de toute la câblerie pour éviter un arrachement lors des manoeuvres de GoTo
- essais en manuel dans toutes les positions de l'ensemble G11-C11 ===> OK

Le Jeudi 03 juin 2010 :
- NUIT : alignement "Polaire Rapide" par la méthode "viseur polaire Losmandy" ===> OK

Le Mardi 08 juin 2010 :
- JOUR : essais du GOTO Gemini L4 dans toutes les positions
- aucuns câbles ne gênent le fonctionnement en GoTo
- NUIT : essais réglages chercheur laser vert ===> Non satisfaisant
- essais réglages mise au point sur l'étoile polaire ===> Non satisfaisant
Le moteur électrique JMI de la mise au point du C11 patine.
- Démontage du moteur électrique JMI (je constate que la partie en plastique les dents d'entraînement sont usées).
- essais de mise au point avec le bouton d'origine sur la LUNE ===> OK

Le samedi 12 Juin 2010 :
- commande chez Starizona USA du FeatherTouch MicroTouch SCT pour le C11.

Le Samedi 26 juin 2010 :
- essais passage en "CONFIGURATION 1" "PHASE 3" pour contrôle à distance de mon bureau ou par internet avec le logiciel "TeamViewer 5" installé sur les deux PC.
- NUIT : essais réglages chercheur laser vert ===> Non satisfaisant
essais du GoTo ===> Non satisfaisant

- CONFIGURATION 1 !
- PHASE 1 opérationnelle !



Année 2010

Deuxième semestre


Le jeudi 01 juillet 2010 :
- reçu de chez Starizona USA le FeatherTouch MicroTouch SCT pour le C11.

Le Vendredi 02 juillet 2010 :
- installation du FeatherTouch MicroTouch SCT de Starizona sur le C11.
- essais de la mise au point ===> OK
- commande chez Starlight Instruments Shop du MicroTouch AutoFocuser version wired pour le C11.

Le mercredi 07 juillet 2010 :
- NUIT : essais réglages chercheur laser vert ===> Non satisfaisant
NOTA :
Il faudra revenir au chercheur traditionnel pour un pointage efficace !

Le vendredi 09 juillet 2010 :
- commande chez l'astronome du chercheur Antarès 8X50 éclairé.

Le Samedi 17 juillet 2010 :
- reçu le chercheur Antarès 8X50 éclairé.
- démontage du support du chercheur laser vert.
- mise en place du support du chercheur Antarès 8X50 éclairé, il faut mettre un peu de mastic "fer" car un filetage foire sur le C11 ===> OK

Le dimanche 18 juillet 2010 :
- JOUR : vérification du maintien fixation support du chercheur ===> OK
mise en place du chercheur Antarès 8X50 éclairé ===> OK
réglage chercheur Antarès 8X50 éclairé avec le C11 ===> OK
- NUIT : réglage chercheur Antarès 8X50 éclairé avec le C11 ===> OK
effectuer un modèle de pointage avec le Gemini L4 ===> OK
essais du GoTo ===> OK

Le mercredi 21 juillet 2010 :
- reçu le MicroTouch AutoFocuser de chez Starlight Instruments Shop USA pour le C11.

Le vendredi 23 juillet 2010 :
- installation du Focus Motor du MicroTouch AutoFocuser sur le FeatherTouch MicroTouch SCT de Starizona sur le C11.
Un peu de difficultés pour embrayer la roue dentée du focus Motor sur la roue dentée du FeatherTouch MicroTouch SCT ===> OK
- essais de la mise au point avec le FeatherTouch MicroTouch SCT avec son "DRO" en mode "Manuel" ===> OK
- essais de la mise au point du focuser OPTEC TCF-S avec son boitier "DRO" en mode "Manuel" ===> OK.

Le lundi 02 août 2010 :
- installation du driver "ASCOM Gemini.NET 1.08 FR" port COM 17 pour le pilotage de la monture Losmandy G11 Gemini L4 en port COM 17.
- essais du pilotage de la monture Losmandy G11 Gemini L4 avec les logiciels "CDC 3.0" et "The Sky 6.0" en port COM 17 ===> OK

Le mardi 03 août 2010 :
- essais du logiciel "GCC" port COM 1 pour le pilotage de la monture Losmandy G11 Gemini L4 en port COM 17 ===> OK
- essais du pilotage de la monture Losmandy G11 Gemini L4 avec les logiciels "CDC 3.0" et "The Sky 6.0" en port COM 17 ===> OK
NOTA :
Il faudra revoir les paramétrages COM pour éviter de devoir débrancher le câble du logiciel "GCC" car il fonctionne qu'avec les ports COM 1 à 12.
Les ports COM 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22 sont utilisés par des applications inconnues ?

Le mercredi 04 août 2010 :
- je cherche pourquoi tant de ports COM utilisés ?
- j'ai trouvé ! C'est le Bluetooth WIFI !
- désinstallation du Bluetooth WIFI et tous ses port COM associés, du coup récupération des ports COM 6, 7, 10 et les autres (sauf les ports COM 2, 3 et 15 utilisés) !
- installation du logiciel VSPE " Pass-Througth Port" en port COM 10.
- essais du logiciel "GCC" en port COM 10 et du driver "ASCOM Gemini.NET 1.08 FR" en port COM 1 ===> OK
- essais du pilotage de la monture Losmandy G11 Gemini L4 en port COM1 avec les logiciels "CDC 3.0" et "The Sky 6.0" en port COM 1 ===> OK
- essais du Sentinel en port COM 9 avec le PC ASUS (pilotage), il rapatrie bien toutes les données météorologiques transmises par le capteur ===> OK

Le jeudi 05 août 2010 :
- désinstallation et réinstallation du convertisseur USB 4 ports RS232 USA-49WG, il est maintenant configuré automatiquement avec les ports COM 4, 5, 6 et 7 !
- désinstallation de la console wireless, récupération du port COM 3 !
- les ports COM 2 et 15 sont encore utilisés (modem et carte WiFi) !
On ne peut pas les désinstallées, elles se réinstallent au prochain démarrage du PC !
- reconfiguration du matériel :
Port COM 4 ===> Focuser OPTEC TCF-S
Port COM 5 ===> Roue OPTEC IFW
Port COM 6 ===> Dome Tracker
Port COM 7 ===> Sentinel
- essais du Sentinel en port COM 7 avec le PC ASUS (pilotage), il rapatrie bien toutes les données météorologiques transmises par le capteur ===> OK
- essais du pilotage de la monture Losmandy G11 Gemini L4 en port COM1 avec les logiciels "CDC 3.0" et "The Sky 6.0" en port COM 1 ===> OK

Le samedi 21 août 2010 :
- NUIT : re-réglage du chercheur Antarès 8X50 éclairé avec le C11 ===> OK
mise au point du C11 à l'infini impossible, remède :
désaccoupler le moteur, mis le focuser MicroTouch AutoFocuser en position médiane
30000 pas (plage de 0 à 60000 pas) ensuite réaccoupler le moteur.
mise au point à l'infini du C11 ===> OK
effectuer un modèle de pointage avec le Gemini L4 ===> OK
essais du GoTo ===> OK
centrage correct sur M13 ===> OK

Le mardi 21 septembre 2010 :
- NUIT : réglage du Porte-oculaire OPTEC TCF-S en position médiane 3500 pas (plage de 0 à 7000 pas).
mise au point du C11 à l'infini avec le focuser MicroTouch AutoFocuser.
désaccoupler le moteur, mis le focuser MicroTouch AutoFocuser en position médiane
30000 pas (plage de 0 à 60000 pas) ensuite réaccoupler le moteur.
mise au point à l'infini du C11 ===> OK

Le vendredi 08 octobre 2010 :
- essais du pilotage de la monture Losmandy G11 Gemini L4 en port COM1 avec le logiciel "MaxIm DL" en port COM 1 ===> OK
- essais de l'OPTEC IFW avec la roue à filtre A en mode manuel ===> OK
- mise en charge des batteries du cimier.

Le lundi 11 octobre 2010 :
- NUIT : observation de Jupiter
essais DMK41 sur Jupiter

Le mardi 12 octobre 2010 :
- JOUR : mise en place d'une étoile artificielle "Pierro Astro" pour vérification de la collimation du C11
mise au point au minimum du C11
désaccoupler le moteur, mis le focuser MicroTouch AutoFocuser en position médiane
mise en charge des batteries du cimier
- NUIT : vérification de la collimation du C11 avec un disque de Hartmann
la collimation n'a pas bougée du tout depuis le mois de mai 2010 (faite par Franck Valbousquet)
la collimation est OK
mise au point vers l'infini du C11
désaccoupler le moteur, mis le focuser MicroTouch AutoFocuser en position médiane
30000 pas (plage de 0 à 60000 pas) ensuite réaccoupler le moteur.
mise au point à l'infini du C11 ===> OK

- Le C11 est opérationnel pour le "VISUEL", "PLANETAIRE", "CIEL PROFOND"

- CONFIGURATION 1 !
- PHASE 2 opérationnelle !


Année 2011

Premier semestre


Mardi après-midi 22 mars 2011:

- modifications l'ordre d'installation de la roue à filtre et du porte oculaires Optec sur mon C11
- enlever la barre C14 sur le dessus du C11 qui supporter la lunette Astrophysic
- remit la barre C11 d'origine au-dessus du C11
- installer la lunette guide Pentaflex
- enlever les 2 ordinateurs ASUS et ACER en mode local dans la coupole
- installation du serveur Ethernet-USB SILEX 3000 GB
- installation du convertisseur USB-RS232 KEYSPAN 4 ports sur la sortie USB N°2 du SILEX 3000 GB


Lundi matin 18 avril 2011 :

- configuration de l'ordinateur ASUS pour le passage en mode à distance.
- essayer avec l'ordinateur ASUS à distance :

- 1) logiciel The Sky6 & Gemini L4 ===> Tout est OK
- 2) logiciel CDC3 & Gemini L4 ===> Tout est OK


Mardi 19 avril 2011 :

Matin :

- essayer sur l'ordinateur ASUS et le logiciel PRISM 7 :

- TCF-S ===> erreur ===> pas de connection Ascom
- IFW ===> erreur ===> pas de connection Ascom

Après-midi :

- installation sur l'ordinateur ASUS des logiciels OPTEC : - TCF-S
- IFW
- Pyxis

- essayer sur l'ordinateur ASUS et le logiciel PRISM 7 :

- TCF-S ===> erreur ===> pas de connection Ascom
- IFW ===> erreur ===> pas de connection Ascom


Mercredi 20 avril 2011 :

Après-midi :

- chercher tous les drivers OPTEC et ASCOM pour le logiciel PRISM7
- vérifier et installer sur l'ordinateur ASUS les logiciels et drivers pour le logiciel PRISM7


Jeudi 21 avril 2011 :

Matin :

- réglages des ports COM dans le logiciel PRISM7 : - TCF-S ===> COM 4
- IFW ===> COM 5
- Pyxis ===> COM 6
- Dome Tracker ===> COM 7
- Sentinel ===> COM 8

Nota :
Il faut régler dans le logiciel "TEST" du "Dome Tracker" sur le port COM 7, ensuite le logiciel PRISM7
le prendra lors du réglage des paramètres en y inscrivant le port COM 7 !

- essayer une connexion du télescope avec PRISM 7 : ===> TCF-S ===> erreur ===> pas de connection Ascom
- vérification du câblage ===> le câble série du TCF-S n'est pas bon !
- essayer avec le câble du rotateur Pyxis ===> Tout est OK avec le logiciel PRISM 7
- commander un câble OPTEC longueur 12 foot Ref 17672 chez Ovision
- commander un adaptateur OPTEC DB9/RJ12 Ref 17695 chez Ovision

Ordinateur ASUS ===> Tout est OK pour la commande à distance !

- il me manque la bague Optec Ref 17646 pour pouvoir fixer la camera SBIG ST8 avec son système AO8 sur l'arrière du rotateur Pyxis Optec.
Les délais d'approvisionnement sont de l'ordre de 2 à 3 mois !
Franck Valbousquet de chez Ovision me propose de confectionner une bague à partir d'un adaptateur OPTEC NextGEN 2 Ref 17392-0.67 pour la sortie en système T2 du rotateur Pyxis Optec : diamètre intérieur : 58.60 mm, profondeur : 6.50 mm avec une gorge style Optec pour les 3 vis de fixation.

- CONFIGURATION 2 modifiée !
- PHASE 3 opérationnelle !


Lundi 25 avril 2011 :

- paramétrage de la camera IP FOSCAM FI8918W N°2 ===> OK


Mardi 26 avril 2011 :

- commande de la 2ème camera IP FOSCAM FI8918W N°1
- commande de :
- serveur SILEX SX 3000 GB N°2
- serveur SILEX 2000 U2 N°3

- reçu : - un câble OPTEC longueur 12 foot Ref 17672 chez Ovision
- un adaptateur OPTEC DB9/RJ12 Ref 17695 chez Ovision
- la bague modifiée Optec chez Ovision

- essais ===> Tout est OK


Samedi 30 Avril 2011 :

- reçu : - serveur SILEX SX 3000 GB N°2
- serveur SILEX 2000 U2 N°3
- contrôleur à distance IP-Power 9258-S N°1


Lundi 02 Mai 2011 :

- commande du contrôleur à distance IP-Power 9258-S N°2
- installation de la camera IP FOSCAM FI8918W N°2 ===> OK


Jeudi 05 Mai 2011 :

Matin :

- paramétrage du contrôleur à distance IP-Power 9258-S N°1 ===> OK
- paramétrage de : - serveur SILEX SX 3000 GB N°2 ===> OK
- serveur SILEX 2000 U2 N°3 ===> OK


Vendredi 06 Mai 2011 :

Matin :

- reçu 2ème camera IP FOSCAM FI8918W N°1
- installation 2ème camera IP FOSCAM FI8918W N°1 ===> OK


Samedi 07 Mai 2011 :

Matin :

- reçu le contrôleur à distance IP-Power 9258-S N°2 ===> OK
- paramétrage du contrôleur à distance IP-Power 9258-S N°2 ===> OK

Lundi 09 Mai 2011 :

- paramétrage de la camera IP FOSCAM FI8918W N°1 ===> OK
- paramétrage de la camera IP FOSCAM FI8918W N°2 ===> OK

- CONFIGURATION 2 modifiée !
- PHASE 4 opérationnelle !



Année 2012

Premier semestre


Mercredi 04 Janvier 2012 :

- Equilibrage pour la configuration SBIG ST8 + SBIG AO8.
Rajouté 3 poids Baader de 1 kg chacun sur le dessus du C11(DEC).
Il manque un poids de 1.250 kg en bout d'arbre (AD).
- Achat chez Leroy Merlin d'un arrêt de porte chromé poids 1.250 kg.

Jeudi 05 Janvier 2012 :

- Rajouté un poids de 1.250 kg en bout d'arbre (AD).


Jeudi 19 Janvier 2012 :

- Installé le système de chauffage à distance "Premier Power Controller Kendrick".
- Changement de toutes les piles de la Station Météo LA CROSSE TECHNOLOGY WS9040.
- Changement des piles du Pluviomètre WS9004 LA CROSSE TECHNOLOGY.
- changement des piles du Thermo-Hygromètre Digital TFA.


LES PROCHAINES ETAPES :

- vérifier l'équilibrage pour la configuration :
STARIZONA Hyperstar III + Caméra Starlight Express H18.

- Calcul du centre intérieur de la coupole INACO 2.40m (le croisement de 3 ficelles déterminera le centre)!

- Paramétrage coordonnées du centre de la coupole INACO 2.40m et de la monture Losmandy dans le logiciel
Prism 8 pour la synchronisation avec le système Losmandy Gemini L4 et la coupole via le Dome Tracke



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Observatoire Andromède partie 1 site perso de Jean-Claude - CHRONOLOGIE (Sciences - Astronomie)    -    Auteur : Jean-Claude - France


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